2储粮技术运用。
2.1智能通风改造。
按照试验方法及要求,对试验仓房上方窗户、轴流风机口及离心风机通风口进行了自动化改造,共改造安装了4个轴流风机口、4个仓窗、6个进风口及相应配套的自动执行机构。该系统在原有的粮情测控系统上进行数据采集处理,对智能通风仓进行自动化改造,添装风速仪、转速仪、进出风口温、湿度传感器,通过对粮温、大气温湿度的全天候监测,结合系统检测反馈数据,经过软件智能化计算,按照设定要求,合理判断通风大气温湿度条件和气温与粮温的温差条件,启动智能化运算程序寻找适合条件的通风时机,准确进行通风。
2.2仓房气密性改造。
采用含纤维材料、延展性强的专业配方填缝材料,对仓内伸缩缝进行处理。材料填塞前需先清除缝隙周围的腻子,然后用胶清理缝隙间杂质、沙石、灰尘,再填补封堵材料,待材料凝固后用沙布进行粘贴处理,最后用腻子粉将缝隙位置刮平。
2.3仓房隔热密闭改造。
采用厚度为13cm的高密隔热海绵作为仓房小门、风机口、通风口的封堵材料,并在海绵外部加装厚布套防尘、防损。
2.4仓库检查门及窗户改造。
采用双层密闭保温铁门替换原有的塑刚门窗,提高仓房气密性及隔热保温性能。
3结果与分析。
3.1能耗对比。
由表3数据可以得出:在2014年通风作业过程中,试验仓的单位能耗为0.016kW·h/t·℃,对照仓的单位能耗为0.026kW·h/t·℃,相比之下,运用智能通风技术的仓房可以节省30%以上的能耗,在冬季通风降温时,智能通风较人工通风更加节能,同时也更能降低劳动成本。
3.2储藏期间粮食保水效果比较。
由表4、图2、图3可以看出,两仓粮食在经过两次冬季通风及整年储存中,水分都有不同程度的丢失。试验仓最高点水分降幅为0.8%;最低点水分降幅为0.6%;平均水分降幅为0.6%.对照仓最高点水分降幅为1.0%;最低点水分降幅为0.6%;平均水分降幅为0.9%.由此看出试验仓在经过各项储藏技术改造后,延缓粮食水分丢失效果明显,整个高温季节水分变化缓慢,趋势平缓;整个冬季通风时段,试验仓由于运用了智能通风技术,避免了无效通风及有害通风等情况的出现,水分丢失速度远远低于对照仓。
3.3储藏期间粮温变化情况。
如图5所示,对照仓仓内粮食温度变化波动较大,受外界影响显着,各层粮温在储存过程中,温差较大,冬季通风受人为因素影响,通风降温速度快,降温不均匀,为储粮安全埋下隐患。
如图4所示,试验仓经过仓房气密性、隔热性改造后,仓内粮食在冬季通风结束后,粮温变化幅度小,除表层粮温受仓温影响变化明显外,其他各层粮温变化趋势平稳,受外界影响不大,同时经过智能通风技术改造后该仓冬季通风效果明显,能够满足降低基础粮温的要求,大大节省了保管员的劳动强度。
4结论。
此次试验研究表明,在高原中温低湿地区,通过减少有害通风,阻止仓内微气流运动,控制仓内粮食温度变化,提高仓房隔热、密闭性能,可以有效控制粮食水分的丢失,从而降低粮食在储存期间因水分丢失而造成的经济损失。同时积极开展智能通风技术的运用,在高效、节能、保水、降低人力成本、维持粮食安全、提高经济效益等多个方面显出了成效。目前我库在此项技术运用方面也仅仅只是开始,还有很多技术、技巧需要总结,我们将在今后的工作中积极探索,优化操作步骤和通风方案,继续探索科学保水储藏工作的新路子,更加适应市场导向及企业发展需求。
参考文献。
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